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KBR卧式氨合成塔及催化剂还原 -中华塔器网
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KBR卧式氨合成塔及催化剂还原
来源:中华塔器网  |  日期: 2007-8-27

郭涛
(中海石油化学有限公司,海南东方,572600)
     中海石油化学有限公司富岛二期合成氨装置合成塔采用KBR卧式氨合成塔及南化公司催化剂厂生产的All0.1氨合成催化剂,还原从2003年9月25日16:18开工加热炉点火开始至10月2日12:00全部还原结束,共耗时164h。
1 设备特点
     KBR氨合成塔是单台卧式高压设备(设备图见图1),在高压壳体内有3个绝热床层,而原布朗工艺采用的是3台卧式合成塔,每一个塔的壳体内仅有一个绝热床层。将3个绝热床层整合在一个塔内,减少大量高压设备投资,同时压力降也大大降低(仅为0.25胁),合成气压缩机的循环段做功也相对减少,节约了能源。
 
     3个绝热床层整合在一起成了一个可移动的催化剂筐,在合成塔壳体内,进出口气体管线连接采用膨胀连接,拆除膨胀连接后,可以将整个催化剂筐沿导轨拉出,从后往前逐个床层装填,装填完后再送回壳体,这是卧式合成塔与传统的立式合成塔完全不同的地方。
     与催化剂床层集合在一起的还有两个内部换热器(122C1/C2),控制第2、第3床层的入口温度。所有经换热后的入塔气体都返回第1床层进行反应,因此该设计具有较高的转化率(15.52%)。
2 催化剂装填情况
     氨合成催化剂以氧化铁为主,含有Al2O3、K20、CaO、BaO等助剂。第1床层装填预还原催化剂A110... 1 H,其余装氧化态催化剂A110-1。催化剂有两种尺寸,装填高度在150mm以下装填直径为3~6mm较大尺寸的催化剂,1.5 3min尺寸的催化剂装填在上部。催化剂具体装填数据见表1。
 
3 还原方案
     A1 10.1H/A1 10-I型氨催化剂升温还原时,合成气压缩机进口(CO+co2)<5×10一,H2:N2=3:1,前系统负荷大于70%;开工加热炉出口烟气温度<890
,盘管出口温度<460℃;合成塔底部和顶部壳程温差<55℃ ;入塔气中水分含量<100×10~。催化剂升温还原时的主要控制指标见表2。
 
4 还原流程
     还原流程见图2。新鲜气经合成气压缩机进入合成塔进出口换热器加热后,一股经阀HV1044进入合成塔环隙,经换热后进入第1床层,一股经阀HV1046与合成塔第1、2床层出口气换热后进入第1床层,另一股经开工加热炉进入合成塔,还有一股第1床层冷却气经阀HV1025进入,在工艺气温度与开工加热炉出口气温度相差小于55℃时才可投用。
      合成塔出口气经废热锅炉换热后,通过合成气进出口换热器和水冷器冷却至常温,进入组合式氨冷器进一步冷却至一5℃ ,出口气进入高压氨分离器分离,初期稀氨水送氨闪蒸槽后排放到中和池,氨水浓度大于25%后送氨罐。循环气经组合式氨冷器加热后返回合成气压缩机循环段,弛放气通过该管线上的阀HV1019排放。
 
5 实际还原过程
5.1 第1床层催化剂的还原
      9月25日16:18,合成塔压力升至8.0MPa,建立80000kg/h的循环量,第1床层按25℃/h的升温速率开始升温。27日17:00,第1床层的入口温度330.6℃,床层出现温升,预还原催化剂开始反应。28日8:00第1床层还原结束,所用时间64h。合成塔入口压力9.5MPa,第1床层入口温度400.4℃ ,出口温度475.3℃,第2床层入口温度432.3'13,循环量约9ooookg/h,出塔气氨含量为5.23% 。
5.2 第2床层催化剂还原
     28日8:00,第2床层按5℃/h的升温速率进行升温还原。29日12:00第2床层还原结束,用时28h。合成塔入口压力10.0MPa,第2床层进口温度455.7℃ ,出口温度489℃,第3床层进口温度378℃ (氧化态催化剂在400℃ 以上才开始反应),循环量约110000kg/h,产品氨分析浓度达99.28% 。
5.3 第3床层催化剂还原
     29日12:00,第3床层按2~3℃/h的升温速率继续升温还原。10月2日12:00,第3床层还原结束,所用时间72h。第3床层进口温度464.7℃ ,出口温度454.9℃ ,合成塔人口压力12.0MPa,循环量约140000kg/h,产品氨分析浓度达99.74% ,氨净值达到15%。
6 还原过程讨论
1)第1床层的升温还原受两次停车影响,延长了约24h。
2)第2床层催化剂的还原时间较少。由于第1床层为预还原催化剂,出水量少,在第1床层催化剂还原末期,第1床层温度提至500℃彻底还原,第2床层已开始还原,不会造成第2床层催化剂反复的氧化还原。
3)第3床层催化剂的还原耗用时间相对较长,主要原因有:实际为2个床层3A和3B,装填催化剂最多共37.8m3;由于防止第1、2床层超温,投用较多冷却气体,床层相对升温速度慢;第3床层到达温度开始还原后,反应热少,也造成升温速率慢。因此该床层的还原较预计时间长。
4)催化剂还原水汽浓度分析存在问题,分析数据与实际出水量相差很大,因此催化剂的还原主要根据升温速率来控制;为避免人口水汽浓度高,采取了开大弛放气放空和降低氨分离温度等办法。该炉催化剂的理论出水量为65~71 t,由于水汽分析偏差大,实际出水量无法与理论出水量进行比较。
5)催化剂还原完全达到了分层还原的目的,在还原第2床层时,控制第3床层人口温度低于还原反应温度380℃ ,防止了第3床层催化剂反复氧化还原。
7 结论
a)在整个催化剂的还原过程中,催化剂床层在同一平面的温差最大仅IO
,说明催化剂的装填均匀,没有出现架桥或沟流现象,保证了合成气均匀分布。
b)从目前合成塔催化剂的运行情况来看,合成回路压力为13.0MPa(低于设计压力15.0lVlea),负荷达到90% ,合成塔进出口温差达到24o℃,手动分析氨净值达到16%,运行情况表明氨合成催化剂活性良好,达到了设计指标(氨净值15.52%)。
 

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