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PA粗/精馏塔的改进-中华塔器网
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PA粗/精馏塔的改进
来源:
中华塔器网
| 日期: 2007-8-22
王尔虎 张凤升
(广东顺业石油化工建设监理有限公司)
邻苯二甲酸(PA)是一种用途广泛的化学用品。珠海联成化学有限公司新建工程中的两台PA粗/精馏塔(设备位号分为D.3043/D一3045),是在中山联成PA粗/精馏塔成效不佳的基础上进行的改进,目的是提高蒸馏效果、降低检修次数以及增大生产效益。
1 浮阀的改进
D一3043 PA粗馏塔直径为1 286mm,塔体高14 857mm,塔盘30层;D一3045 PA精馏塔直径1 782mm,塔体高13 438mm,塔盘20层;塔盘采用浮阀塔盘,原浮阀结构如图1所示。
在长期的运行中发现存在以下问题并作相应的改进:
a. 为保证浮阀可以上、下移动,浮阀和塔盘之间留有0.5~1mm的缝隙,气流和物料通过时浮阀必然发生磨损,由于长时间的磨损,浮阀很快发生减薄。为了解决此问题,要求浮阀和塔盘之间最好是固定连接。
b. 气流通过浮阀,当气流不稳或不均匀,浮阀产生转动,造成浮阀与塔板之间磨损。结果由于浮阀的3条腿被磨断,浮阀脱落,导致物料直接从孔中进入下道塔盘而不从堰板溢流,传质和传热的效果均降低,由于该处气流没有阀帽的阻挡,阻力较小,所以大量的气流会从该处通过,浮阀的效率亦随之降低。因此把浮动浮阀改成固定式,并增加浮阀的支腿为6个,支腿和塔盘、阀帽之间为固定连接,在阀帽和塔盘之间增加了一个阀片,该阀片有6只脚,分别固定在阀的6条腿之间。阀片由于受到垂直方向支腿的限制,只能上、下移动,不能发生转动。
c.当气流不稳时浮阀发生倾斜,结果卡在上、下浮动的塔盘孔里,造成卡死现象,使蒸馏塔
的效率发生降低。并且需要经常停车进入塔内进行检修,影响经济效益。
综合以上原因,将浮阀结构改成如图2所示。阀帽和支腿改成和塔盘固定连接,中间增加一个上、下可以浮动的阀片,阀片由于受到垂直方向支腿的限制,只能上下浮动,而不转动。因此增加了浮阀的使用寿命,减少检修次数,提高经济效益。
2 密封的改进
原中山联成塔盘的设计由于没有考虑密封,因此存在以下问题:
a. 因塔盘之间、塔盘与支承环之间、塔盘与堰板之间均为不锈板与不锈板连接,没有垫片,因此缝隙间存在大量的泄漏,影响蒸馏塔的效果。
b.3块塔盘接头之间存在缺口,堰板与塔盘之间也存在缺口,所以当气流和物料从缺口通过时,就达不到设计蒸馏的效果。
所以本次珠海联成蒸馏塔的改进,充分考虑密封因素。改进后的塔盘间的密封如图3所示。
3 塔盘紧固件的改进
原中山联成塔盘紧固件为螺栓连接。塔盘支承环上均布33个φl2mm 孔,连接螺栓为M10mm,调节间隙为2mm,由于塔体和支承环制作过程中出现以下问题:塔体真圆度不符合要求;焊接时支承环发生了变形;螺栓中心距的偏差。结果致使塔盘无法安装,因设计时没有充分考虑设备制作工艺的难易程度,因此给产品的安装带来极大困难。故本次蒸馏塔改进时,将连接方式改用夹子连接(图4)。
图5 塔盘改进
这样即使出现上述问题,亦有调整余量,安装
也相对容易许多。另外,塔盘之间采用了固定卡
具,堰板之间采用了等高块,使安装工作简单而准
确。
4 增加导流块和塔盘的紧固螺母
考虑到液体可能会沿塔盘的中部经堰板直接溢流出去,因此在塔盘的中部增加4块导流板,改变流体的流动方向,使流动均匀。导流板如图5所示。
原塔盘的连接螺栓只是一个螺母,当底部一、二层塔盘受气流冲击,发生振动,螺栓松动或脱 落,结果造成整块塔盘的抖动,密封性能亦随之变差,蒸馏的效果降低,为此在底部一、二层塔盘的连接螺栓上增加一个螺母,以增强其牢固性。
5 结束语
改进后的两台PA粗/精馏塔在珠海联成PA投产后,经检验效果较好,产品的合格率、产率均有较大幅度的提高,取得较大经济效益。
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