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我国塔器与填料技术的成功应用-中华塔器网
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我国塔器与填料技术的成功应用
来源:中华塔器网  |  日期: 2007-7-27

   中国石油网消息,据杭州华纳塔器分离工程有限公司董事长兼总经理沈树荣介绍,近年来,我国新型塔器技术,塔内件、塔填料、塔板在合成氨净化工序中的应用层出不穷,且效果令人满意。如大通量、抗堵塞的格利希栅格在造气洗气塔中的应用,通量大、压降低、效率高的孔板波纹填料在脱硫塔、饱和热水塔、铜洗塔中的应用,以及各种高效规整填料在甲醇精馏、尿素解吸塔、甲醛吸收塔中的应用等等。

  应用这些新型塔器技术,在满足净化工艺条件下,一般能使气体的处理能力提高30%~50%,而且这些新型塔内件、塔填料、塔板一般都具有较大的操作弹性,为各个净化工序的平衡打下了良好基础。

  近几年来,我国利用新型塔器技术,在合成氨气体净化塔器改造过程中,取得了显著成效。

  造气用综合洗气塔改造造气工段的洗气塔,由于担心填料压降太大,一般均使用空塔喷淋,导致出口气温很高,超过100℃,影响造气的正常操作及制气率。

  采用规整填料设计改造后,洗气塔可供3台直径为2260毫米造气炉使用,塔内装规整填料,用循环水喷淋冷却,用水量约120立方米/小时,出口温度30℃~40℃,实测全塔压降490帕,由于半水煤气温度下降到60℃,气体密度上升,稳定了造气操作,杜绝了由于出口气温太高而减产的情况,提高了制气量。

  饱和热水塔改造年产6万吨合成氨生产厂,饱和热水塔直径2.4米,原来散装填料阻力为0.05兆帕,饱和塔出口煤气温度114℃。改造成板波纹填料塔后,阻力减到0.04兆帕,饱和塔出口煤气温度127℃;而对于年产1.5万吨合成氨生产装置,其饱和热水塔直径1.4米,改造前为散装填料,阻力为0.1兆帕,饱和塔出口煤气温度118℃,改造后阻力为0.08兆帕,饱和塔出口煤气温度132℃。

  脱硫塔改造某化肥厂半水煤气中硫化氢含量8~10克/立方米,有时高达13克/立方米,过去出口硫化氢含量长期在0.2~0.3克/立方米,给生产系统带来相当严重的危害;精炼总铜下降,硫化铜沉淀,铜液品质变坏,设备严重腐蚀,每年仅换热器更换就达5次,每次停产1~3天;对变换碳化、合成等的影响更大,严重影响生产,单耗及产品成本上升。采用波纹填料取代鲍尔环填料及旋流板,并配以双级循环再生新工艺及相应新型脱硫剂,使脱硫效果显著提高,进口硫化氢8~10克/立方米的范围内,出口稳定在0.03~0.04克/立方米,脱硫效率由原来的95%提高到99.5%以上。脱硫系统阻力比原来降低7~8千帕,压缩机效率提高6.87%,碳化后硫化氢含量由原来0.01克/立方米降至0.005克/立方米。

  同时,由于一次脱硫过关并能除去部分有机硫,碳化后二次脱硫减少了脱硫剂装填,也降低了阻力。脱硫改造后的最大效果是保证了系统满负荷稳定运转,减轻了设备腐蚀,减少了开停车次数,降低了能耗及维修费,另外还杜绝了由于半水煤气硫化氢超标造成催化剂中毒现象,为合成氨正常生产创造了有利条件,年综合效益达30万元,不到一年即可收回全部改造费用。

  铜洗塔改造目前铜洗塔多采用散装填料塔型,通气量较小,传质效率较低,大液量又会引起液泛。要扩大生产,若采用散装填料,就必须更换铜洗塔,不仅造价高,而且周期长。如果采用通气量大、效率高的波纹填料,则投资省,周期短,而且吸收效果好。

  直径为1米的铜洗塔,经规整波纹填料及相应塔内件改造后,生产能力可达年产合成氨8万~9万吨,吨氨铜液循环量为2.2立方米,运行1年来,进口气体一氧化碳、二氧化碳含量在0.5%~3.5%之间波动,铜塔操作正常,铜液循环量大幅度降低,一年仅少开铜泵再生系统而形成的经济效益即可达百万元,全年增产合成氨1500吨。

  解吸塔改造氮肥厂尿素装置氨水解吸塔原20块板的浮阀塔,由于负荷增加,氨水含量高达7%以上,致使排放废水氨含量高达1%以上,大大超标,而且操作极不稳定,极易发生液泛。现采用波纹板填料和其他相应措施进行技术改造后,首先降低了排放废水氨含量,每年可回收氨200吨以上,价值20多万元;同时减轻了废水对环境的污染,废水氨含量降到0.02%;可停开第二解吸塔,每小时节省4吨低压蒸汽,全年经济效益100万元以上,同时也减少了第二解吸塔对大气的污染。另外,解吸塔改造后彻底杜绝了液泛问题,使尿素主体装置能够安全、平稳、高效、高负荷、长周期连续运行,间接效益十分巨大。

  总之,解吸塔系统改造后,直接经济效益每年就有100万元以上,而改造投资只有45.8万元,回收期不到半年。

  脱碳塔改造原来1.62兆帕,直径2.4米脱碳塔仅能通过6台4M8高压机的气量,在入塔贫液温度32℃左右的操作条件下,净化气二氧化碳含量维持在1%以上。采用新型塔内件及塔填料对该碳丙脱碳吸收系统改造,同时对再生系统进行改造以降低丙碳贫液的残量,还采取了变换气和入脱碳塔丙碳降温措施。改造后脱碳系统顺利通过了6台4M20高压机的气量,实际产量为5.6~5.8吨/小时、尿素产量210吨/天,以300天计,年产氨40000~41800吨、尿素63000吨。生产实践表明,在入塔丙碳液温度28℃,开3台200D43×5脱碳泵的条件下,净化度达0.3%,可以达到取消中压氨洗的要求。

  尿素一段分馏塔改造采用新型高效填料及双效丝网除沫装置,对直径1.2米的一分馏塔进行技术改造。原塔为浮阀塔盘,除沫器为全径丝网式,设计能力11万吨/年尿素;改造后该塔已通过18万吨/年尿素生产能力的考核,分离效果有了明显提高,尿液出口温度升高10℃,塔顶气相温度降低6℃,含水量大大降低,从而提高了合成塔的反应效果,每年直接经济效益300万元。

  甲醇精馏塔改造对某厂联醇法年产5000吨精甲醇的塔装置进行改造,对于预塔,改造前精馏段25块塔板,提馏段30块塔板。用高产波纹填料改造后精馏段取5米,提馏段取4.5米;对于主塔,改造前共75块塔板,其中精馏段56块、提馏段19块,改造后共16米,精馏段12米,提馏段4米。

  解吸塔改造某日产1620吨二氧化碳汽提法尿素生产装置,回收稀氨水中氨及二氧化碳的解吸塔原为浮阀塔,设计要求解吸后废水含氨0.05%,但投产以来超过此指标,近几年来竟达设计值的2.5倍。在用板波纹填料改造解吸塔后,解吸废水含氨量降到了0.03%~0.05%,而且不论操作条件如何变化,从未发生液泛,其回收氨及节能的经济效益十分可观,投资回收期不到半年,环保效益也很明显。

 

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