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φ1 400 mm ZFJ冷管型甲醇合成塔内件的设计与应用 -中华塔器网
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φ1 400 mm ZFJ冷管型甲醇合成塔内件的设计与应用

来源:中华塔器网  |  日期:2007-5-11
平惠强   黄晖
(浙江工业大学机械厂 杭州 310014)
    浙江工业大学机械厂自1989年开始进行zFJ冷管型甲醇合成塔内件的研发工作(内件规格从φ5OO mm~φ1 400 mm),至今共生产各种型号的甲醇塔内件400余台。2001年成功开发了01 200 mm、φ1 000 mm ZFJ冷管型甲醇合成塔内件,先后在安徽、河南、山东等地投入运行;2003年开始φ1 400 mm ZFJ型甲醇塔内件的研发工作,2004年顺利完成制作并于同年3月25日在安徽投人运行,运行情况良好。
1 φ1 400 mm ZFJ冷管型甲醇合成塔内件的设计思路
1.1 触媒层移热方式的确定
甲醇合成反应的特点是强放热,而且联醇触媒活性温度低。以C207触媒为例,在15 MPa、260 ℃仅有CO参与甲醇合成反应时,其反应热为1 734、53 kJ/mol(414.96 kcaL/mo1),且活化能为94.98 kJ/mol,后。为7.734×10 S~。根据中压联醇合成反应的平衡温度曲线和最适宜温度曲线,
在设计内件触媒筐的移热方式时充分考虑了以下几点:
(1)从甲醇合成反应动力学来看,要求气体人塔后迅速达到较高的温度,并随着反应的进行逐步降低床层反应温度来提高合成效率。但由于C207等常用甲醇触媒的活性温度范围为220~290℃,最高操作温度要求低于290 oC,从延长触媒的使用寿命考虑,床层轴向温差应小于20℃较为合适。
(2)由于甲醇触媒活性范围较窄,合成塔高径比较小,若要利用整塔触媒的活性还必须保证较小的同平面温差,所以在冷管型移热方式中必须保证冷管分布的绝对均匀。
(3)随着反应的进行,在完成气体量80% 的反应后,要求床层温度略有下降,以利于甲醇的合成,使操作线更逼近最适宜温度曲线。而且在触媒使用后期,可利用底部反应温度较低的部分触媒进行强化生产,提高整塔触媒的利用率。因此绝对的均温并不利于合成率的提高。采用单管折流冷管连续换热方式能较好地达到上述要求,通过详实计算,确定冷管面积和上、下行冷管数量的配比,使整塔轴向温差控制在较小的范围,同时采取措施降低触媒层底部温度。为设置尽可能多而均匀分布冷管并确保结构可靠性,冷管胆应采用多环结构。
1.2 内件底部换热器的设计
对甲醇合成塔来说,底部换热器的设计较为关键。换热面积的大小直接影响床层温度的分布:换热面积太大,使进入触媒层0 m的气体温度太高,需要较大的循环量,且出口甲醇含量降低,虽然生产能力增加,但床层阻力也随之增大,电耗增加,且易造成触媒粉化而使其寿命缩短;如果设计面积太小,进入触媒层的气体温度太低,达不到反应起活温度,则需要牺牲一段触媒先提温,触媒利用率较低,也缩短了触媒的使用周期。为节省用户投资,采用了高效螺旋板换热器,具有换热系数大、换热效果好的特点,与列管换热器相比可以提高触媒筐的容积利用系数,但阻力相对较大。
因此在设计时应尽可能减小螺旋板换热器的阻力,并选取合适的换热面积。螺旋板换热面积的确定不是孤立的,与冷管胆的换热面积有一定的配比,必须通过多次反复计算优化选取。在确定螺旋板换热器的换热面积后,可以通过增加通道数量和板间通道截面的办法来减小换热器阻力,在正常生产前提下,多通道螺旋板的计算阻力不大于0.176 MPa(1.8 kg/cm2)。
2 φ1 400 mm ZFJ冷管型甲醇合成塔内件的结构特点
(1)冷管胆采用双环管结构,内、外冷管胆无刚性连接,可各自自由热胀冷缩。考虑冷管的强度补偿,在冷管的焊接结构上作了相应改进。通过内、外冷管胆的进气管和分气盒内气体分布器的双重控制,使气体按比例进入内、外冷管胆,保证床层轴径向的温差控制在指标内。
(2)考虑人塔气量较大的情况下,气体通过触媒筐的阻力较大,在不改变现有结构的前提下,底部可设置径向筐,通过压差改变气体流动方向,减小阻力,增加反应气体与触媒接触时间,提高出口甲醇浓度。
(3)底部螺旋板换热器结构紧凑牢靠,并可根据用户需要设置触媒自卸结构。
(4)内件的现场安装全部采用独立的柔性膨胀石墨或不锈钢缠绕垫片,可靠性好,安装方便,适应甲醇触媒使用周期短、更换频繁的特点。
3 φ1 400 mm ZFJ冷管型甲醇合成塔内件的应用
由我厂设计开发的φ1 400 mm zFJ型甲醇合成塔内件于2004年3月制作完成,并于2004年3月22日进行现场安装。内件装填C207甲醇触媒,装填方案见图1。2004年3月25日18:00左右开始触媒的升温还原,至3月29日12:00降温还原结束,共历时90 h。还原过程中温度控制正常,共出水4.5 t。还原主期共开5.5 m /min的循环机3台,出水速率控制在每半小时小于4Okg。整个还原过程轴向温差小于lO℃ ,径向温差小于3℃ 。
 
内件正常运行时,甲醇合成操作压力为lO.5~ 11.0 MPa,床层温度分布非常理想,热点在床层中上部,随着反应进行,床层温度逐渐下降。全塔轴向温差小于l8℃,平面温差小于5℃ ,进口CO体积分数为3.O% ~3.5% ,出口基本测不出其含量,开1台5.5 m /min循环机,副线开启较大,人塔气量~1 10 000 m /h。内件操控性很好,调节简单方便,部分操作数据见表1、表2。实际应用表明:该内件的床层温度分布较好地吻合了最适宜温度曲线,有利于整塔触媒活性的发挥,并随着时间的推移,热点逐渐下降,可利用床层下部原反应温度较低的部分触媒强化生产,延长了触媒的使用周期,提高甲醇的单塔得率;CO转化率高,操作简单方便,一般只需通过循环机近路和塔
副线调控塔内温度;内件结构简单可靠,维修较为方便。
 
4 应用中存在的问题
φ1 400 mm甲醇塔内件在应用中达到了设计目的,但还存在如下问题:
(1)由于生产能力不足,出塔温度偏低,在触媒使用前期反应热量不能及时移出塔外,致使循环量偏大,空速较高。
(2)对甲醇塔来说,由于触媒强度较差,容易粉化,因此有必要在甲醇塔的中下部设置径向筐以增加甲醇塔的操作弹性。另外,外筒设计时净空高可以适当降低,高径比应控制在10为宜。
(3)流程的设置上应该加大冷副线的通径副线的气体应该是人塔气(新鲜气与循环气的混合气)而不是新鲜气,这样可以较好地通过人塔气体调配增加调节手段,提高出塔温度,将塔内反应热及时移出塔外。
 

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