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青岛石化精细管理 装置达标成绩好
来源:中华塔器网  |  日期: 2008-5-6

    青岛石化公司认真贯彻总部精细管理、挖潜增效的指导思想,提出“要把市场的挑战作为苦练内功、增强内在素质的机遇”,不因事小而不为,不因利小而不为,把降本压费、挖潜增效的具体措施落到实处。在不久前召开的总部装置达标会上,该公司半再生催化重整装置获得第一名,这套装置已经连续两年取得这样的好成绩,催化装置和加氢装置也获得了进步最快奖。

    能取得这样的成绩,和青岛石化公司实行严格管理密切相关,生产车间按公司要求对催化重整装置重点抓好了优化操作、节能降耗等方面的工作。

     在优化操作方面,由于公司原料品种多,性质差异大,给重整装置稳定生产带来困难。车间针对上游装置产品性质变化,提前预知本装置原料,做出及时调整,保证装置长周期运行。另外,车间加大了重整装置的技改技措力度,如将稳定塔、蒸发塔顶气改至催化装置,站在全局的角度提高了公司整体液收水平,间接为企业经济效益的提高作出了贡献。

    除了优化操作,切实抓好节能降耗,降低装置的综合能耗,也是提高装置达标水平的重要措施。车间做到严格工艺纪律,控制水、电、气、风消耗,重点做好重整加热炉的运行管理。对加热炉,做到勤调操作,优化控制加热炉的氧含量,从2%—4%控制逐步优化到1.8%— 2.5%控制,有效降低过剩空气系数;及时发现火嘴原设计的不足,进行改造,保证火嘴高效完全燃烧;根据排烟温度变化,及时进行激波吹灰,保证传热效果。这样,通过一系列措施提高炉效率,让炉效率平均维持在92%以上,达到节能目的。

    目前,该公司已经将催化重整装置的操作管理经验在各部门进行了推广,要求各车间摸透装置“脾气”,严格控制工艺指标,积极探索提高装置运行效率的新思路、新方法,切实提高全体装置达标水平,为企业在严峻的市场形势下取得更好的成绩打下坚实的基础。

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